西北油田油井众多,就像人与人各不相同一样,每口油井也都有自己专属的“性格特点”,为了能够把油井照顾好,西北石油人量身定制,采取一井一策,确保油井健康稳产。
采油三厂的TP井是通过“一井一策”措施改层调剖后,才由产油变为产气井,每天产气4万多方。近日,却出现地面流程频繁堵塞,严重影响生产。
通常情况下,气井出现这种问题,都是因为天然气水合物结冰造成的,通过提高一级节流回压降低一级节流压差方式,降低水合物形成,就可以达到解堵效果,可TP井却偏偏不吃这一套。石油人又选择采用中频加热的方法,效果仍然不佳。
最后大家转变思路,打开流程冻堵处,把堵塞物送厂化验,结果断定,因地层等原因,油井产液里面析出来的一种盐的结晶体造成堵塞。发现“病因”后,立即采取针对性措施,成功解决了问题,使TP井“元气”回升。
今年,该区累计投产气井6口,目前气井总数上升到15口,日产气约50万方,在全厂气量占比超过60%。
今年以来,面对油井能量递减快、产量形势吃紧等状况,采油四厂实施“一井一策”管理,通过对井筒堵塞、回压高和低产井等分类施治,使一些低产低效井“重返青春”变成了高产高效井,与前期相比日产水平提升近吨,彻底扭转了原油上产被动局面。
今年年初,SHB1-7H前期由于井筒堵塞停喷,经各方会诊找“病根”,商议采取打通“手术”医好“肠梗阻”。石油人通过对该井实施油井酸化作业,取得酸化解堵预期效果,随后又通过气举作业,令油井产能得到迅速恢复,日产量一下提高多吨,成为顺北区块新年上产的“大功臣”。
年初随着地层能量递减,SHB1-8H井产量由50多吨降到23吨,而且油压和回压压差小,严重影响油井产量,采油四厂针对该井“回压高”病症进行会诊,量身定制降压“处方”,利用该井井场已建储罐,将原来进系统生产改为进低压流程生产,缩短了输油距离,降低了回压,日产量比之前提高了60多吨;该井的成功“逆袭”也为顺北区块同类油井提升产量提供了新思路。
完井测试管理中心牢固树立“多开一天井,多收一方气”的增产理念,根据不同井况、地质结构等采取一井一策的策略。在对TKC1-1H井管理过程中,技术人员针对TKC1-1H井射孔总井段跨度长(.5米)、夹层距离长易造成起爆时断爆、两段射孔信号重叠、含硫井控风险大、火工品使用数量大等施工难点,制定了双级冗余起爆技术方案和应急预案,并提前组织项目管理人员对井深结构、钻井液的储备、井口防喷器组合等进行现场摸底,从装枪、下枪、坐封、校深、调整、直至打压起爆,制定出完善的配套技术方案,一次射孔成功后,经连续油管气举作业,开井生产,日产油立方米、天然气4万立方米。
“一井一策”,量身定制,西北石油人用贴心、细致的行动,保障每一口油井健康安全运行,为油田高质量发展提供强有力的支撑。